幹燥機
經過長期的技術攻關,日前,揚子石化化工廠成功攻克了PTA裝置幹燥機的運行難題,幹燥機的運行周期由原來的3個月延長至8個月以上,成為行業內領先水平。
幹燥機是PTA裝置的關鍵設備。由於設計、運行等因素的影響,幹燥機經過一段時間的長周期運行,幹燥機入口端列管結料,循環載氣通道堵塞,幹燥機內壓升高,最終導致幹燥機進料端螺旋輸送器電流波動,不得不停機堿洗幹燥機。為此,化工廠攻關小組深入分析幹燥機列管結料、載氣通道堵塞的各方麵原因,從人、機、料、法、環等五個主要方麵製定改進措施。
攻關小組首先從源頭出發,提高過濾機的過濾效果,減緩幹燥機列管結壁。他們對兩台過濾機醋酸洗滌流量分線控製,實現一對一操作計量準確;對過濾機洗滌液噴嘴進行改型,提高洗滌液霧化效果,洗滌液經過噴嘴作用後由原來柱形變為扇形,產品中灰份得到了控製;在過濾機再生區增加過濾機醋酸、蒸汽二合一洗滌噴淋,提高過濾再生效果,降低濾餅含濕量;過濾機運行轉速、調速實現遠程數字化監視和控製。
其次,攻關小組製定了一係列措施,消除幹燥機列管結壁堵塞現象。針對過濾機進料緩衝罐溫度高,造成過濾機濾布運行周期短,溢流管線不暢,過濾機下料含濕量增加,幹燥機列管容易結壁的症狀,攻關小組改進了放空管線,確保了放空管線的暢通,消除了過濾機溢流不暢現象,並且有效控製過濾機進料緩衝罐的溫度;針對幹燥機加熱蒸汽凝液排出不暢問題,造成物料加熱不充分,幹燥機列管容易結壁的因素,攻關小組在幹燥機凝液係統增加了凝液緩衝罐,液位調節閥增設旁路,液位控製由原來疏水閥改為氣動調節閥控製,從而提高了物料加熱效果,預防幹燥機列管結壁;針對幹燥機列管排氣帽堵塞的情況,攻關小組對排氣帽進行改型,擴大孔徑,使排氣帽排氣暢通;增設幹燥機煙囪斜管觀察孔,在線清理斜管結料,確保幹燥機循環載氣暢通。
經過長期的分析和摸索,攻關小組找到了排除幹燥機結壁的方法,使幹燥機結壁情況大為減輕,高負荷運行得到了延長,運行周期由原來3個月到現在8個月以上。
此前,幹燥機載氣加熱器列管結料,造成幹燥機循環載氣不暢,幹燥機內壓上升,對加熱器切換清理均是委托A公司進行射流清洗,目前,揚子化工廠還開發應用了稀堿快速清洗法,清洗方法簡單有效,崗位職工能夠單獨完成,每年節約機械射流清洗費用5萬多元。
原始工藝設計中,幹燥機一年至少需要定期堿洗3次,每次幹燥機堿洗裝置需要停車。現在,經過攻關小組實施了一係列改進措施,幹燥機運行周期得到延長後,每年可減少幹燥機停機堿洗2次,節省裝置停車損失、其它單元維持運行等費用合計年創效200多萬元。目前,揚子石化已經申請了在線熱處理技術等三項專利和專有技術,已經在行業內應用推廣。
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